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典型經驗
典型經驗
中鋁西南鋁冷軋廠冷軋區域鉗工班《參與轉型 享受成果 樂在其中》

我叫孔令平,是中鋁西南鋁冷軋廠冷軋區域鉗工班班長,很榮幸代表西南鋁班組長向各位領導匯報參與運營轉型的感受。

一、參與轉型,引入運營轉型新理念

我們班有員工21人,主要負責2臺1850mm軋機、10臺退火爐和高架倉庫等25臺(套)設備的運行和維護。在運營轉型前,我們冷軋廠遵循的是TEIE管理模式。剛推行運營轉型的時候,我們一線員工普遍存在“三不知”:不知道是什么?不知道為什么?不知道干什么?懷有“三擔心”:擔心運營轉型是不是穿新鞋走老路?擔心會不會增加我們的工作量?擔心會不會像搞運動一樣一陣風就過了?帶著這些疑惑和擔心,我們參加了運營轉型培訓,慢慢地“三不知”有了答案,“三擔心”得到消除。特別是我們涂層生產線作為首批試點的轉型成功,讓我們親眼看到了管理提升的效果;而工廠通過運營轉型提升TEIE管理的做法,讓我們明白運營轉型不是對自創管理模式的否定,而是補充和完善。公司領導親自指揮我們運營轉型工作,更是增添了我們的信心。在熱烈的氛圍里,在榜樣的示范下,我們轉變了觀念。

二、享受成果,感受運營轉型新方法

通過學習培訓,我們認識到運營轉型不僅僅是一項工作,它還是思維的好方法,是分析和解決問題的好工具。我們的體會是:

(一)方法實用。

今年,西南鋁面臨的市場形勢非常嚴峻,只有深挖內潛,降低成本,才有訂單,才有效益,才有收入。為此,工廠將運營轉型的重點放在開源節流、降本增效上。我們管理的10臺退火爐作為用能大戶,自然成為了重點分析對象。我們按照運營轉型五步法開展工作,通過前期的準備、診斷兩個步驟發現,由于平均裝爐量只達到設計的60%,導致了退火效率低,退火能耗高。為減少能耗,廠里把“退火爐料架節能改造”作為降低成本的核心項目,由我們班負責具體實施,我擔任組長。通過設計、實施、固化三個步驟,我們實施的4臺爐子料架的改造工作收到了很好的效果:退火爐電單耗由每噸195千瓦時下降到每噸155千瓦時,降幅為20.5%;生產效率提高25%。如果10臺退火爐全部得到改造,預計一年可減少能耗180萬元以上。通過五步法及多種分析工具的實戰應用,我們主動挖掘項目的信心更足了,解決問題的思路更清晰了,執行力更強了。

(二)方法好用。

我們班有200多項設備要素,運營轉型前,想成為一名合格的鉗工維護人員,必須對長達數十頁的要素標準死記硬背。應用全員生產維護管理方法后,我們用紅黃線標識法對地下室油庫100余個監控儀表劃好參數控制范圍,黃色線對應的參數值說明該要素已達到警戒值,需要在監控下運行,紅色線對應的參數值說明該要素已超標,必須立即停下來處理。我們用問題標簽提示法,在設備異常且當事人不能及時處理的地方貼上不同顏色的問題標簽,并在標簽上注明發現的問題、發現時間、發現人,使問題信息得到準確傳遞,減少了處理人員的重復工作。這些簡單好用的方法讓我們告別了煩人的死記硬背,實現了要素確定和檢查的可視化,減輕了勞動量,提高了工作效率。

(三)方法科學。

設備是加工企業的基礎。我們以往的理解是,只要設備能開動,工作就做到位了,因此在考核設備效率時,只設計了設備故障率和檢修時間這兩個指標。通過引入設備整體效率分析工具,我們發現,以前關注的設備故障率及檢修時間只占設備整體效率損失的25.7%,而從未關注的小故障及臨時停機、換模時間、設備運行不良產生的質量廢品占效率損失的42.8%。通過分析原因,一一改進后,小故障及臨時停機、換模、質量損失平均每月降低了45小時,降幅達27%。

設備整體效率的引入,改變了我們傳統的維護方式。讓我們從以前只關心設備是否可開動,轉變為關心設備運行質量;從以前救火式維護設備,變為預防式維護。目前該分析方法已在工廠主體設備上推廣應用,并納入了我們的目標考核。

三、樂在其中,分享運營轉型新喜悅

由于我們班組的運營轉型收到了實在的效果,所以在今年公司首次運營轉型總結及獎勵兌現會上,我不但作為先進代表發了言,公司還根據運營轉型收益激勵辦法,對我們班組承擔的2個核心項目獎勵了5453元。如果項目全部完成,預計全年可以獲得獎勵18萬元。同時我們班組成員還可持續得到創新業績加分42分,其中我個人獲得激勵加分3分,可多得到考核獎勵工資1000多元。看著公司、工廠對運營轉型實實在在的正向激勵,看著其它部門和單位紛紛來向我們取經,我和班組的同志們參與管理提升的自豪感、成就感油然而升。雖然班組的崗位平凡,但只要每個班組在基礎管理上都能前進一小步,整個西南鋁的管理就會邁出一大步,就會收獲不平凡的成果。

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